竹節(jié)彈力包芯紗的開發(fā)實踐
我公司自1994年開發(fā)氨綸包芯紗,1997年批量投產(chǎn),目前已形成3萬錠的生產(chǎn)能力,用氨綸包芯紗開發(fā)的織物無束縛感,無壓迫感,無松馳感,另外,氨綸長絲在高溫170℃以內(nèi)彈性不會回縮,且包覆在棉纖維內(nèi)的氨綸彈力織物可在180℃以上高溫條件下加工,而竹節(jié)紗機織物經(jīng)印染處理后布面竹節(jié)若隱若現(xiàn),具有仿毛織物的風格,深受用戶青睞。 1 設備改造 (1)以前所做氨綸包芯紗品種均在A512細紗機上紡制,但此細紗機牽伸傳動為左右面雙向分開傳動,無法安裝竹節(jié)紗裝置,為此,決定在FA502機型上改造此品種。 (2)采用TL-5型竹節(jié)紗裝置,在穩(wěn)定前羅拉轉(zhuǎn)速的同時,采用改變中后羅拉轉(zhuǎn)速來達到出竹節(jié)的目的。為穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量,在前羅拉齒輪處加裝一接近開關(guān)傳感器,來控制前羅拉轉(zhuǎn)速,因機械原因,在5%范圍內(nèi)波動時可通過伺服電機調(diào)節(jié)紗線重量不勻。 (3)由于FA502細紗機車頭、車尾紗架立柱為雙立柱,為加裝氨綸絲導紗機構(gòu),將雙立柱改為直徑為38 mm的單立柱,車尾立柱由于位置偏小,將雙立柱紗架托座改造,在托座中心打一個22mm的孔,重新制作立柱芯子,經(jīng)過受力測算證明,能夠達到強度要求。 (4)FA502細紗機風筒直接抵到車頭二墻板處,無法安裝氨綸絲鏈輪托座,因此,在保留風筒觀察口的前提下,將風筒截去32cm,重新焊接底蓋。 (5) 在車頭二墻板處打兩個12mm的孔,確定氨綸絲托座寬度,安裝托座,為方便前羅拉鏈條調(diào)節(jié),使鏈輪滑座在水平方向可以自由調(diào)節(jié)。 (6)由于FA502與A512型細紗機長度不同,前期改造時用兩節(jié)鋸齒羅拉鋸掉后再進行焊接,但是成本過高,另外,由于預牽伸羅拉彎曲允許限度應掌握在0.05mm以內(nèi),而焊接難度大,同心度不好掌握,所以,采用先制作一個直徑為26mm的光面羅拉,然后以大套套接膠輥,使直徑達到42mm,從而達到工藝要求的方案。 (7)根據(jù)TF18-118搖架手柄寬度重新加工定制了氨綸導絲輪的支架,使導絲輪與搖架過盈配合。 2 生產(chǎn)實踐 (1)設備改造后,由于在棉纖維內(nèi)包覆氨綸,原來使用的95-1型皮輥由于硬度較高而出現(xiàn)壓不開、吐硬頭現(xiàn)象,經(jīng)過反復試驗,對不同產(chǎn)地、不同型號、不同硬度的膠輥進行優(yōu)選試驗,最后選用WRC-965型膠輥(邵爾A65度),并配以1:8涂料,既解決了壓不開現(xiàn)象,又杜絕了斷頭后纏花現(xiàn)象,且復磨周期達三個月以上,并且因該膠輥屬于低硬度軟膠輥,基紗條干水平比以前得以改善。 (2)通過采用炭素纖維上銷,其幾何形狀穩(wěn)定不變,且可以進行張力調(diào)節(jié),避免產(chǎn)生膠圈松弛現(xiàn)象,杜絕了粗紗條打彎,紡紗質(zhì)量相對金屬上銷有所提高。 (3)合理配置隔距塊與鋼絲圈。在配備隔距塊與鋼絲圈時,以基紗和竹節(jié)部分混合號數(shù)考慮,配備相對較小的隔距塊及鋼絲圈,鋼絲圈截面以選用摩擦系數(shù)小、不損傷氨綸絲為準,從而保證成紗質(zhì)量。 (4)由于FA502型細紗機采用的還是TF18-118型搖架,此搖架由于使用時間過長,壓力不勻,使牽伸區(qū)握持力與牽伸力不相適應,造成竹節(jié)異常,因此,重新調(diào)整搖架壓力,更換部分彈簧,就解決了異常竹節(jié)的問題。 (5)由于氨綸竹節(jié)紗竹節(jié)部分捻度小,氨綸絲不易包覆,實踐過程中設專人定期調(diào)整導絲輪位置,使氨綸絲保持在須條位置,并配備了粗紗導紗鉤,使粗紗導紗順暢,發(fā)現(xiàn)不良機件及時處理更換。 (6)為了杜絕空心紗、雙芯紗和斷絲紗,管紗斷頭后不再接頭,重新插空管,接頭采用媒介紗,擋車工要經(jīng)常巡回檢查氨綸絲是否正常喂人,竹節(jié)是否正常,并建立職能人員隨機檢查記錄制度。在機臺車頭處設一個記錄本,職能人員隨時檢查紗線竹節(jié)情況并作記錄。 3 結(jié)論 FA502型細紗機經(jīng)改造以后,可以紡制5.83~7.28tex氨綸竹節(jié)紗,可紡有規(guī)律和無規(guī)律兩種紗線,大幅度提高了產(chǎn)品附加值,可以以較小的投入獲取較高的經(jīng)濟效益。 轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)" |