吉林化纖湖南拓普公司竹漿粕項(xiàng)目試車成功
8月20日,吉林化纖集團(tuán)湖南拓普公司年產(chǎn)3.15萬噸竹漿粕改擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)一次試車成功。 8月19日,該項(xiàng)目立鍋置換蒸煮系統(tǒng)正式投料,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。吉林化纖集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)親臨現(xiàn)場(chǎng)指揮試車工作。湖南拓普公司項(xiàng)目組成員共同努力,有利保障了置換蒸煮系統(tǒng)的順利運(yùn)行。 該項(xiàng)目主要工藝及核心設(shè)備均由公司自主研發(fā)設(shè)計(jì),并在消化、吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備技術(shù)和總結(jié)以往改造經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了新的技術(shù)升級(jí),其中立鍋置換蒸煮系統(tǒng)采用董事長(zhǎng)王進(jìn)軍親自研發(fā)設(shè)計(jì),并獲得國(guó)家發(fā)明專利的具有世界先進(jìn)水平的技術(shù),生產(chǎn)全過程采用DCS系統(tǒng)自動(dòng)控制,運(yùn)行可靠穩(wěn)定。置換蒸煮系統(tǒng)有針對(duì)性地對(duì)竹片進(jìn)行分步脫糖和脫木素處理,部分黑液的殘堿得到利用,可降低總用堿量和硫化度,縮短蒸煮周期,既保護(hù)了甲種纖維素,又可防止纖維素過分降解,提高了漿料的得率和強(qiáng)度。在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,對(duì)蒸煮藥液進(jìn)行三次置換,既可使蒸煮的熱能得以充分回收,降低蒸汽消耗,又能防止含硫臭氣散發(fā),防止環(huán)境污染,實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保。 隨著年產(chǎn)3.15萬噸竹漿粕項(xiàng)目的試車投產(chǎn),公司將全力以赴進(jìn)行二期年產(chǎn)3萬噸竹纖維項(xiàng)目建設(shè),并進(jìn)一步加大新產(chǎn)品研發(fā)力度,加快竹纖維產(chǎn)品升級(jí)換代,逐步實(shí)現(xiàn)高端品種的產(chǎn)業(yè)化,確保吉林化纖竹纖維產(chǎn)品研發(fā)的領(lǐng)先地位,促進(jìn)集團(tuán)公司持續(xù)健康發(fā)展。 轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)" |